新華社廣州3月13日電(記者馬曉澄)在佛山海爾滾筒洗衣機(jī)廠的生產(chǎn)車間,前工序內(nèi)筒和箱殼生產(chǎn)線上很多機(jī)器人在高效精準(zhǔn)操作,總裝線體上一排員工在緊張工作,從一件洗衣機(jī)的外殼到組裝成成品,有70道左右的工序在這里完成。
3月12日,這家工廠日產(chǎn)能達(dá)到4528臺,比疫情發(fā)生之前增長了51%。它為何能夠做到?
去年年底,這家工廠提出了要在2019年產(chǎn)量105萬臺、產(chǎn)值38億元的基礎(chǔ)上,2020年達(dá)成產(chǎn)量150萬臺、產(chǎn)值70億元的目標(biāo)。但突如其來的疫情,打亂了原來的工作部署。
在2月份復(fù)工以來,公司一方面抓防控防疫,一方面加緊復(fù)工復(fù)產(chǎn)。進(jìn)廠需要經(jīng)過紅外熱成像測溫和人工測溫兩道關(guān)卡、把餐桌從食堂搬到車間以方便設(shè)置安全距離、“走紅地毯腳底消毒”……
部分員工因?yàn)榻煌▎栴}不能按時返廠,為避免乘坐公共交通工具存在的感染風(fēng)險,已返回的員工開私家車去接回來。返回的人手不夠,公司就發(fā)動全體員工通過朋友圈等網(wǎng)絡(luò)渠道發(fā)布招聘信息,并借助地方政府搭建的招聘平臺招人……通過多種途徑,短短兩周時間公司就招聘了200名新員工,補(bǔ)齊了用工缺口。
在用工問題之外,由于很多模塊商沒有復(fù)工,直接影響生產(chǎn)。在企業(yè)和當(dāng)?shù)卣耐苿酉?,短短兩周時間里就有15家模塊商復(fù)工。工廠還通過“精益生產(chǎn)”的方式提升效率,挖掘現(xiàn)有產(chǎn)能的潛力。比如,通過對吊筒崗位的改造,操作時間從32秒下降到26秒,靠這個改進(jìn)就使得單班產(chǎn)能提升到了200臺/天。
銷售方面,這家工廠在疫情開始之前就開拓和鎖定了很多海外訂單,其洗衣機(jī)新品的消毒殺菌功能符合了新的消費(fèi)需求。在復(fù)工后通過和市場銷售端合作進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直播智能生產(chǎn)過程的方式,也帶動了銷量。
“現(xiàn)在公司上下都在努力轉(zhuǎn)危為機(jī),員工們有一種越挫越勇、逆勢上揚(yáng)的精神狀態(tài)?!惫矩?fù)責(zé)人郝興軍說。